回油管路堵塞
當(dāng)回油管路包括回油管上的單向閥及回油濾網(wǎng)有異物堵塞時(shí),分離后凝聚在油分底部的機(jī)油就無(wú)法回到機(jī)頭,已經(jīng)凝聚的油滴又被氣流吹起,隨著分離后的空氣一起被帶走。這些異物通常是由安裝時(shí)掉落的固體雜質(zhì)造成。
回油單向閥損壞
若回油單向閥損壞由單向通變成雙向通,螺桿空壓機(jī)維修,停機(jī)后油分罐內(nèi)壓則會(huì)將大量的機(jī)油通過(guò)回油管倒回油分內(nèi)部,下次機(jī)器運(yùn)行時(shí),螺桿空壓機(jī)價(jià)格,油分內(nèi)部的機(jī)油將無(wú)法及時(shí)吸回機(jī)頭,導(dǎo)致部分的機(jī)油隨著分離后的空氣跑到空壓機(jī)外此種情況常見(jiàn)于未裝置油路截止閥和機(jī)頭排氣出口單向閥的機(jī)器。
回油管安裝不當(dāng)
在更換、清洗、維修空壓機(jī)時(shí),回油管未插到油分底部參考:距油分底部弧心1~2mm較好,導(dǎo)致分離出來(lái)的機(jī)油無(wú)法及時(shí)回到機(jī)頭,積聚的機(jī)油會(huì)隨著壓縮空氣一起跑出去。
蕞小壓力閥故障
若蕞小壓力閥的密封處有泄漏點(diǎn)或蕞小壓力閥提前開(kāi)啟因各廠(chǎng)家設(shè)計(jì)開(kāi)啟壓力各有不同,通常范圍在3.5~5.5kg/c㎡之間,那么機(jī)器在運(yùn)行初期建立油氣罐壓力時(shí)間就會(huì)增長(zhǎng),此時(shí)處于低壓狀態(tài)的氣體油霧濃度高,通過(guò)油分時(shí)流速快,蕪湖螺桿空壓機(jī),油分負(fù)荷加重,分離效果降低,導(dǎo)致耗油量大。
1、選用節(jié)能電動(dòng)機(jī),
電動(dòng)機(jī)與普通電動(dòng)機(jī)相比,優(yōu)化了總體設(shè)計(jì),選用了高的銅繞組和硅鋼片,降低了各種損耗,損耗下降了20%~30%,效率提高2%~7%;投資回收期一般為1~2年,有的幾個(gè)月。相比來(lái)說(shuō),電動(dòng)機(jī)比j02系列電動(dòng)機(jī)效率提高了0.413%。因此用電動(dòng)機(jī)取代舊式電動(dòng)機(jī)勢(shì)在必行。
2、適當(dāng)選擇電動(dòng)機(jī)容量達(dá)到節(jié)能,
對(duì)三相異步電動(dòng)機(jī)3個(gè)運(yùn)行區(qū)域作了如下規(guī)定:負(fù)載率在70%~100%之間為經(jīng)濟(jì)運(yùn)行區(qū);負(fù)載率在40%~70%之間為一般運(yùn)行區(qū);負(fù)載率在40%以下為非經(jīng)濟(jì)運(yùn)行區(qū)。電機(jī)容量選擇不當(dāng),無(wú)疑會(huì)造成對(duì)電能的浪費(fèi)。因此采用合適的電動(dòng)機(jī),提高功率因數(shù)、負(fù)載率,可以減少功率損耗,節(jié)省電能。
平時(shí)的時(shí)候,
使用安全閥的日常過(guò)程當(dāng)中,要注意盡可能地避免讓重物壓到安全閥門(mén)上面,同時(shí)也要讓它避開(kāi)一些過(guò)冷、過(guò)熱或是過(guò)于潮濕、有著化學(xué)性物質(zhì)的場(chǎng)所,在正常室溫、正常氣壓下的安全閥可以工作更長(zhǎng)時(shí)間。
使用空壓機(jī)安全閥一段時(shí)間之后,大家可以注意經(jīng)常在使用之前給安全閥的相應(yīng)接口處滴幾滴潤(rùn)滑油,這樣可以有效地消除過(guò)度的磨損,使得安全閥的使用壽命-增強(qiáng)?傊,做好日常的空壓機(jī)安全閥維護(hù)與保養(yǎng),這也是為使用單位節(jié)省開(kāi)支的一種途徑.
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